| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

河北午阳环保设备有限公司

脉冲布袋除尘器,电炉除尘器,焦化厂除尘器,钢厂除尘器,石料厂除尘器,除尘布袋,...

新闻分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:褚冰
  • 电话:0317-8388882
  • 邮件:1839025967@qq.com
  • 手机:15075705105
  • 传真:0317-8388883
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 焦化厂顶装焦炉加煤除尘地面站维修改造
新闻中心
焦化厂顶装焦炉加煤除尘地面站维修改造
发布时间:2018-07-25 15:30        浏览次数:19        返回列表
 焦化厂顶装焦炉加煤除尘地面站维修改造

除尘装煤车是焦炉的主体设备,由于设备增添了除尘管道、螺旋给料装置、自动揭炉盖等设备,装煤车重量比原来增加了1倍,自重达98t,新设计轨型为QU80轨。为配合焦炉除尘系统的改造,必须对现有的装煤车轨道进行技术改造。现装煤车轨道存在的主要问题如下:

(1)装煤车轨道的安装方式不一致,在1组焦炉的炉顶平面上分别装有A型、B型和C型3种轨道固定型式。

1)A型固定。1975年投产的2号焦炉,装煤车轨型为43轨,轨基采用浮动式,两轨间的轨距靠扁钢来固定;1995年建成投产的1号焦炉,轨型设计为QU70轨,轨基为基坑式。

2)B型固定。用于炉端台、炉间台的轨道,轨基在混凝土梁上,1号焦炉轨型为Qu70轨,2

号焦炉轨型为43轨。

3)煤塔处为C型固定,轨基在混凝土梁上。2002年对该轨道进行了无基坑不断轨的电子秤技术改造,轨型为50轨。

(2)2号焦炉投产近30年,炉顶大修也l0余年,炉顶表面的耐火砖大部分已变形碎裂,轨道变形尤为严重。由于轨基浮动在炉顶表面耐火砖上,故较难控制轨道的标高及轨距,两轨之间东西向呈蛇形弯曲,高低呈波浪形起伏。1号焦炉投产近l0年,轨道也存在一定变形,装煤车运行状况极差。

(3)除尘装煤车自重增加至98t,是原来的2倍,现炉顶结构和轨道已不适应新装煤车的轮压载荷。

2 实施方案

装煤车轨道的改造是在不停产的情况下进行的,改造前由国家海洋研究所对1号焦炉装煤车轨道表面及轨底标高测量和2号焦炉炉顶全部看火孔砖表面标高、焦炉全部加煤口座的表面标高、轨道及轨底标高进行了测量,见表1。由表1可知,2号炉看火孔标高最大与最小差96mm,加煤口座的标高最大与最小差79mm,煤车轨道底部标高平均值差45mm(2号炉底)。

(1)标高确定。1号焦炉装煤车轨道底部标高为0.048m,为确保1号、2号炉顶标高一致及施工方便,确定2号炉煤车的基坑式轨枕顶面标高为0.048m;2 炉顶面翻新标高为0.045m(所述标高以2号炉抵抗墙中间为零点的相对标高)。

(2)将原3种轨型的工艺参数以QU80轨为依据进行换算,留出调整间隙,确定原轨道底部各自的标高。

(3)应用国际最先进的加固技术及材料对焦炉炉顶的炉间台、炉端台及煤塔电子秤处的混凝土轨道梁进行加固。加固材料为日本FTS.CI.30、8=0.617的碳纤维片材产品,抗拉强度达3 550MPa,加固后原建筑物的结构载荷系数提高数倍。

地面除尘站系统操作上的改进:

(1)推焦和装煤操作不能同时进行,严格执行先推焦后装煤的原则。  

(2)推焦除尘。风机平时在低速待机运行(20Hz )。推焦机开始推焦时,推焦杆离开后限位给变频器发出高速信号(40Hz ),风机高速启动, 同时给低压控制柜信号,切换装煤蝶阀,到推焦杆退回时降为低速  

(3)装煤除尘。当煤车集尘盖液压推杆启动时,给变频器发出信号,风机高速启动(30Hz),同时给低压控制柜信号,关闭出焦蝶阀。当装煤车吸力达0.17~0.55kPa时进行装煤操作,加煤结束后,待液压推杆收回后转为低速。

(4)排灰操作。地面除尘站排灰根据10只仓料位仪情况进行,重力除尘器排灰根据排灰根据情况而定,暂定为每周1次。风机停止后,不要马上停卸灰系统,要让卸灰系统继续工作30min,以便将布袋积灰充分反吹干净,积灰斗余灰全部卸完。

焦化厂顶装焦炉加煤除尘地面站维修改造更多详情咨询:河北午阳环保设备有限公司网址:http://www.hbwyhb.com/jhcccqgzcjal.html电话:15075705105公司在焦化厂治理方面有丰富的经验,主要产品:焦化厂机侧除尘器,焦化厂侧装除尘器,焦化厂除尘器改造,焦化厂地面站除尘器,焦炉除尘器改造,焦化厂运转站除尘器等。


焦化厂顶装焦炉加煤除尘地面站维修改造
网址:http://wyhb110.fannawang.com/news/itemid-16016.shtml